山东烟气超低排放工程通过验收
- 2014/12/16 15:40:23 6122
- 来源:仪表网
二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度是超低排放项目的三大关键指标。山东省环保厅专家组出具的检测结果和验收报告表明:白杨河电厂6号机组发电负荷100%,入炉煤硫分1.5%左右的工况下,基准氧含量6%的条件下,机组烟尘排放浓度<5mg/m3,二氧化硫排放浓度为17—22mg/m3,氮氧化物排放浓度为45—46mg/m3,远低于同类型火电机组排放标准,符合“严控大气污染物排放”的控制目标。
12月1日,华能白杨河电厂6号机组第2台30万千瓦机组烟气超低排放升级改造项目通过山东省环保厅专家组的环保竣工验收,标志着山东省烟气超低排放示范工程取得圆满成功。该项目也是华能集团公司投入运行的烟气超低排放工程。
二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度是超低排放项目的三大关键指标。山东省环保厅专家组出具的检测结果和验收报告表明:白杨河电厂6号机组发电负荷100%,入炉煤硫分1.5%左右的工况下,基准氧含量6%的条件下,机组烟尘排放浓度<5mg/m3,二氧化硫排放浓度为17—22mg/m3,氮氧化物排放浓度为45—46mg/m3,远低于同类型火电机组排放标准,符合“严控大气污染物排放”的控制目标。
浙江:百万燃煤机组烟气超低排放改造工程投产
从浙江能源集团有限公司获悉,该集团嘉兴电厂三期8号机组超低排放改造项目投入运行,下一步浙能集团其他机组也将改造。专家称这一技术将使火电厂烟气排放低于天然气发电。
据了解,目前,嘉兴电厂8号机组将首先投运,成为全国首台实现超低排放的机组。该机组技术改造按照主要污染物排放达到天然气燃气轮机组标准实施,投运后,同比每年可多减排二氧化硫550吨、氮氧化物近1968吨、烟尘390吨,将全面开启燃煤发电机组清洁化减排的新时代。
“中国或许无法在短期内改变煤炭在能源结构中的主体地位,但可以寻求煤炭更清洁、的利用方式。”浙能集团生产管理总监胡松如说,此次计划实施的燃煤机组超低排放改造包括浙能集团旗下的100万千瓦、60万千瓦、30万千瓦容量等级机组。
据介绍,浙能集团自2001年成立以来,共投入70余亿元对火电发电机组进行脱硫、脱硝的改造。其控股管理的火力发电机组于2009年已实现全脱硫。同时,集团计划2014年7月前完成所有燃煤机组脱硝改造。同时,该集团系统内所有新建燃煤项目全部按照超低排放要求同步实施建设。
山西超低排放改造机组接受环保验收
山西能源(格盟)集团有限公司瑞光热电有限责任公司积极响应《山西省人民政府办公厅关于推进我省燃煤发电机组超低排放的实施意见》文件要求,对1#机组实施烟气脱硫脱硝、除尘超低排放改造工程。
该项目改造工程于2014年7月5日开始施工,11月5日通过16小时试运。山西省环境监测中心站于2014年11月6日完成废气污染源现状监测,并出具监测报告,1#机组大气污染物监测数据为:二氧化硫排放浓度范围在16~19mg/m3之间,氮氧化物排放浓度范围在10~14mg/m3之间,烟尘排放浓度0.6mg/m3,达到了《煤电升级改造计划》中类超低排放标准限值要求(二氧化硫排放浓度≤35mg/Nm3,氮氧化物排放浓度≤50mg/Nm3,烟尘排放浓度≤5mg/Nm3)。
验收会议要求企业一是进一步做好技术总结,对超低排放改造进行全面的性能测试,并关注超低排放改造前后能耗、水耗指标的变化;二是积极积累运行管理经验,适应超低排放设施运行,细化运行规程,加强人员培训,加强对各类环保设施的维护和管理,确保其长期稳定运行,为山西省今后超低排放设施优化运行提供技术支撑;三是改造1#炉低氮燃烧系统,提升低氮燃烧效果,进一步降低脱硝设施氮氧化物浓度及液氨使用量,保证运行的经济性;四是完善烟气超低浓度在线监控设备,确保在线监控设备满足超低排放监测性能要求,监控超低排放状态下的烟气参数;五是加强相关计量仪表的日常巡检、校验、维护等工作;六是按照技术规范要求储备监测设备备品、备件,遇故障及时更换维护,确保在线监测系统长期稳定运行,数据真实可靠,传输正常。
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