碳酸钙生产过程中物位计的异常,给生产带来了很多困难和不便。现场的塔,罐,池,仓设备体型巨大,高的有十几米高,低的也有三米高度,液位计查看时大多需要上到设备的顶端查看,设备现场罐、塔大多采用的直爬梯上下顶部,当液位计失准时,需要人员到现场查看,汇报到中控,当生产出现异常的时候,现场查看需要上塔,上罐顶查看,给操作人员加大了劳动强度。
虽然液位计在选型上充分的考虑了介质酸碱特性、温度、压力的影响,但在运行过程中仍然发生了很多问题。例如:在粉体上使用阻旋式料位开关,在刚刚投入使用时,工作正常,可是使用半个月以上时,反生料位计粘死,粉料在仓壁挂料严重,产生有20cm厚挂壁的积料,阻旋式料位开关的插入深度浅,被包裹不能正常指示,音叉式料位开关则因为音叉部分被物料卡死而不能正常工作,这时就需要清理物位计的周边物料和音叉上的卡死物料,由于物料为粉料,操作时必须将仓内物料走空,这就使得清理一次就必须要求仓清空停机操作。生产过程中往往不能提供足够的时间操作,导致料位计一直处在停用状态,操作工通过仓顶观察和侧壁的敲击来判断物料的多少,往往由于操作工的经验不足判断失准,料仓空也没有及时发现,这样给生产带来了不确定因素。
改进方案:根据现场的使用情况,结合料位计厂家给出的选型样本,对料位计进行调整,选择插入深度为测量点仓直径的三分之一60cm,类型选择为音棒式音叉开关,没有旋转部件的同时也没有产生的音叉,再次投入使用后基本实现了料位计检查与仓内清理同步进行,确保物料指示的及时性。
其二:碳化塔使用单法兰耐高温防腐蚀液位计,使用时发生浆液沉积将引压管线堵死现象造成液位计失准。在使用中,初次开机时,管线清理干净、液位计校检显示正常,可是使用一周后,就发生液位计反应迟钝,显示滞后严重,塔内液位放空后仍然有液位显示。通过现场查看发现,液位计本身没有问题,液位计的引压管线较长约有50cm,口径为DN50,内部的溶液为固液混合体,使用一段时间后在这50cm处积料,造成引压失效。根据这一现象,我们改进引压方式,同时也调整测量膜头的形式:采用测量膜头突出的液位计,安装时在塔壁直接安装,开口为DN80,将测量膜头直接插入反应器内部,防止固体颗粒的富集,改造后液位计显示正常及时有效。
其三:对仪表开展的定期巡检和校验工作,发现一些小问题及时处理,防止大的事件发生。顶装式液位计使用过程中,导向桶和浮子均发生过问题,导向桶发现有筒壁由于物料结晶造成增厚,浮子上也有结晶现象,造成浮子失效,也有浮子因制造缺陷,使用一段时间后浮子表面磨损失效卡涩管壁造成仪表失准。这就要求现场巡检人员定期定点地对液位计巡检排查,出现问题及时反馈给*人员。同时定期检验也是有效保证仪表准确运行的必要条件,对使用中每年对仪表校验,对检测精度下降的仪表进行更换,排除微小仪表误差引发的工艺控制失准,将生产过程控制在*工艺状态。