电容式液位计故障维修实例分析
时间:2019-04-18 阅读:315
电容式液位计维护
1、安装的接地保护线定期检査
2、回避与高压电线混
3、检查电极的绝缘层
4、电容式液位计检验
①实际物位调试
a、物位空罐条件下调试电容式液位计输出为4mA。
b、物位满罐条件下调试电容式液位计输出为20mA。
②标准电容量调试
a、核算物位空罐条件下电容量,用标准电容来替代零位电容的变化量,调试电容式液位计输出为4mA。
b、核算物位满罐条件下电容量,用标准电容来替代零位电容的变化量,调试电容式液位计输出为20mA。
上述两种方法需反复测试。
电容式液位计故障实例分析
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA
故障检查、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。
故障处理:更换变送器,重新调校,液位*恢复正常。
2、一台测量气柜的电容式液位计指示大
故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在气柜里,在拿出电容线的过程中发现电容线的保护塑料有破损的现象,判断可能是由于电容线破损导致电容小,指示大。
故障处理:更换电容液面计的电容线,示值正常。
3、测量气柜电容式液位计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高
故障检查、分析:测量气柜电容液面计工艺反映指示与现场相差很多,指示偏高有如下原因:①气柜液封水过少;②电容式液位计误差过大,须重新调校。经现场检查,是气柜液封水过少。
故障处理:联系工艺加水,使水达到溢流口,工艺加水之后,电容式液位计指示与实际一致。