平衡流量计产生误差的原因及整改措施
时间:2022-10-31 阅读:447
平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差有以下几个方面原因。
1、管道中存在杂物
管径为DN25,β值为0.6,现场管道口径小,如果有杂物存在就在节流装置前堵塞,造成流过节流孔差压过大,引起测量值虚高。
建议整改措施:拆开流量计检查节流装置函数孔是否有脏物堵塞,若有脏污对管线进行吹扫,确保管线内无杂物,在条件许可时可尽可能多次吹扫。
2、直管段过短
平衡流量计直管段在安装时应保持上游3D(D为管道公称直径),下游3D。直管段过短会扰动液氮经过取压装置时的流畅性,导致原有液氮形态不能迅速恢复,在节流装置前后形成涡流,*终影响流量计测量的准确性。
建议整改措施:对流量计的直管段进行更换,保证流量计上、下游直管段长度达到3D的要求。
3、引压管过短
液体在流量计取压口出来迅速气化,实际在引压管内就有可能存在气液两相体,影响测量的准确性。压力变送器不能承受-190℃的低温,必须保证到达压力变送器的介质温度在常温以上。因此较长的引压管,引压管无弯曲部位,可以消除管内相体脉动,确保引压管内只有单相体存在。
建议整改措施:增加引压管长度至3m。
通过研究平衡流量计的结构与原理,结合现场安装情况和实际使用情况得出流量计测量不准确原因:管道存在杂物、直管段过短、引压管过短。根据不同的原因提出不同的整改措施:清理管线杂物、更换直管段、更换引压管,采取以上整改措施现场流量计的测量更加的精确,从而保证了对液体用量的实时监控,控制原料成本,真正做到降本增效。