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质量流量计在液化气流量测量中的成功应用

时间:2009-05-09      阅读:2144

本文介绍了质量流量计工作原理及其液化气流量测量中出现问题及其解决方法,问题典型,方法实用可靠,可供设计及维护、操作人员参考。 
关键词:质量流量计;原理;液化气;气体;压力 
1 质量流量计简介 
流体旋转管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利1832年研究水轮机时发现,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,传感器内部有两根平行T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程流体介质流经传感器振动管,就会振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装振管两端拾振线圈将产生相位不同两组信号,这两个信号差与流经传感器流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管质量流量。不同介质流经传感器时,振管主振频率不同,据此解算出介质密度。安装传感器器振管上铂电阻可间接测量介质温度。 
质量流量计直接测量流量计介质质量流量,还可测量介质密度及间接测量介质温度。变送器是以单片机为核心智能仪表,可上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。 
质量流量计主要技术指标 
(1) 主要参数: 
质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移 
密度测量精度: ±0.003g/cm3 
密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3 
温度测量范围: ±1°C 
(2) 传感器相关数据: 
环境温度: -40~60°C 
介质温度: -50~200°C 
防爆类型: iBⅡBT3 
关联设备: 配套变送器 
(3) 变送器相关数据: 
工作温度: 0~60°C 
相对湿度: 95%以下 
电 源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W 
2 质量流量计安装使用 
实例一 
配合本公司气体分馏装置扩容改造,我公司于1998年初进行了丙烯装车系统设计、施工,其中丙烯流量表采用了太行仪表厂流量计生产质量流量计,装置开工后,流量计工作一直正常,但其累积量与电子磅计量数据有较大偏差。原因分析: 
(1) 与工艺人员共同探讨,排液化气中干气量超标(5%)引起仪表失准可能。 
(2) 从气体分馏装置拆来一套规格相同仪表换上观察,现象不变,排流量计损坏可能。 
(3) 为此我们派人去中原油田炼化公司考察,该厂液化气装车系统流量仪表均采用质量流量计,投用两年多来,工作一直正常,示值准确。其工艺流程及仪表安装与我厂近似,流程图 
该厂特别强调操作步骤:装车开始后,先开装车线上手阀d,待压力表c、f示值相等时,再开气相返回线上手阀g,而我们原来装车是,开始就将手阀d、g全部打开,这时装车线上压力比罐车内压力高许多,这样就很容易将罐车内残存一部分丙烯冲回到丙烯罐内,产生计量误差。改进操作方法,该系统工作正常,达到了准确定量装车,提高工作效率目。 
实例二 
配合本公司气体分馏装置改造,我公司于1998年初进行了液化气脱硫装置设计、施工,其中液化气出脱硫醇装置流量表采用了太行仪表厂流量计分厂生产质量流量计装置开工后,流量计工作一直不正常,具体表现为瞬时流量频繁回零,同时还显示夹带气体告警码。原因分析: 
(1)仪表生产厂家和工艺人员共同探讨,排液化气中干气量超标(5%)引起仪表失准可能。 
(2)气体分馏装置拆来一套规格相同仪表换上观察,现象不变,排流量计损坏可能。 
(3)又据观察,仪表回零与介质压力有关。 
为此,我们派人去洛阳石化工程公司实验厂考察,该厂两套催化装置液化气出装置仪表均采用质量流量计,投用两年多来,工作一直正常,示值准确。其中一套仪表所测介质压力为1.0MPa,另一套仪表所测介质压力为2.0MPa。其它方面与我厂近似。 
我厂液化气脱硫醇装置液化气出装置压力为0.6~0.9MPa,经观察,介质压力低于0.75MPa时,仪表瞬时值回零。据此判断,0.75MPa即本公司所产液化气饱和蒸气压数据不全,色谱化验结果难以计算),此压力下,液化气蒸发出气体量超出了5%(M/M),致使质量流量计所显示瞬时流量回零。 
经与工艺、操作人员商讨,将质量流量计传感器安装于脱硫醇装置液化气进料泵出口,此处介质压力不低于1.3MPa,且压力稳定。改造后,质量流量计工作稳定,计量准确,达到了预期效果。 
 

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