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球磨机料位自动控制系统设计

来源:仪表网

2011/9/29 11:01:38 1301
  1、系统结构
  
  系统结构如图1所示。球磨机的振动声音、电流、压差信号分别取自各自的变送器,自动/手动状态信号取自给煤机操作装置的输出接点,手动状态时的跟踪信号从给煤机操作器送入自动控制系统。振动声音变送器使用探头直接采集球磨机简体的振动信号,然后经过放大、滤波和转换,zui终输出(4~20)mA或(1~5)V的标准信号送入I/O通道。这个部分可以对信号进行零点和满度的整定。变送器的频带是5000Hz以下。I/O通道采用进口模块,接收来自振动、电流和压差变送器输入的标准信号,经过A/D变换后转换成数字信号送人工控机,再经过程序的处理,zui终送出标准的电流或电压控制信号至给煤机手操器。从而达到料位自动控制的目的。
  
  系统采用研华工业控制计算机作为上位机,采用该公司生产的ADAM4000系列模块作为A/D、D/A转换器,同时采用性能可靠的变送器作为二次测量元件。
  
  球磨机料位自动控制系统结构见图1,系统配置见图2。
  
  2、软件编制
  
  控制系统软件包括信号处理程序、PID调节程序和信号输出程序3个部分。
  
  该系统输入信号主要有磨煤机运行时简体发出的音频信号、磨煤机电机的电流信号和磨煤机筒体的差压信号。这3个信号首先通过I/O通道的硬件滤波,进入控制系统后,又经过软件的平均值和中值滤波,变成程序可用的信号。
  
  为了准确地反映球磨机内部的实际料位情况,需要建立一个较为准确的数学模型f=f(Hz、dB、P、I)。根据现场采集信号的实际情况,发现当音频信号、电流信号、筒体差压信号所占份额为30:20:50时,系统能够很好地反映磨煤机实际运行情况。控制方式采用PID控制算法。
  
  由于制粉系统属于一种大时间滞后系统,所以只采用PI控制方式,比例常数选择得较小(大约在0.1~0.2之间),积分常数选择得较大(大约在30~40之间)。
  
  PID模块的输出zui终达到系统的输出模块,转变成(4~20)mA或(1~5)V的标准信号送至给煤机控制器,控制给煤机转速,从而达到控制球磨机料位的目的,实现对球磨机负荷的*控制。
  
  在手动方式下,系统输出一直跟踪手动输出,这样就做到了自动/手动的无扰切换。
  
  为了便于现场调试,本软件还专门做了调试窗口,在此窗口可以改变所有的控制参数。
  
  该软件可以实现以下基本功能:
  
  (1)球磨机料位的实时测量;
  
  (2)料位历史趋势图;
  
  (3)球磨机料位*控制;
  
  (4)控制参数调整;
  
  (5)自动/手动无扰切换;
  
  (6)系统自检功能;
  
  (7)软件界面友好,多种料位显示方式
  
  (8)抗干扰功能。
  
  3、投运情况
  
  大庆石化公司热电厂5号炉为HG-410/9.8-MQ14型,四角切圆燃烧、固态排渣、自然循环炉。制粉系统为钢球磨煤机(DTM-350/600)中间贮仓式,乏气作为三次风送入炉内。
  
  投入球磨机料位自动控制系统前后进行了制粉系统常规试验。从试验结果来看,投入该系统之前,磨煤机出力为(35.6~37.4)t/h,制粉系统电耗为(32.1~33.4)(kW·h)/t;投入该系统之后,磨煤机出力为(45.6~47.4)t/h,较系统投入前有明显提高,制粉系统电耗为(25.3~26.1)(kW·h)/t,较系统投入前有明显降低。
  
  4、结论
  
  经过2个月的试运行,该系统运行平稳,数据真实可靠,运行人员操作量少,且画面显示直观,取得了理想的效果。
  
  球磨机料位自动控制系统可以提高制粉系统效率,实现制粉系统的*控制;减少磨煤机启停次数,降低钢球和衬瓦的磨损,提高磨煤机设备的健康水平。从现场实际情况看,投入该系统后,一般能使磨煤机出力提高27.8%,制粉系统电耗降低21.8%。
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